浮筒液位计故障两台气化炉故障缘故原由剖析
浮筒液位计故障两台气化炉故障缘故原由剖析
一、装备概况及简介
化工装置是上世纪七十年月引进的大化肥装置,,,,,,原设计以渣油为质料,,,,,,建成投产后,,,,,,年生产能力划分为30万吨合成氨、52万吨小颗粒尿素。。。。。经由多次技改后,,,,,,合成氨装置以自然气为质料,,,,,,产品为液氨和精甲醇,,,,,,尿素装置以液氨和二氧化碳气体为主要质料,,,,,,产品为小颗粒尿素;;;;;;41工段为转化工段,,,,,,主要是将气化炉出来的工艺气,,,,,,经由触媒,,,,,,净化工艺气中的杂质。。。。。
二、故障经由
浮筒液位计导淋刺漏,,,,,,致使工艺气直排紧迫手动停两台气化炉。。。。。
三、缘故原由剖析
(一)历程检查及分
17年11月22日10:28 电仪岗位职员在处置惩罚41-LT-3浮筒液位计伴热漏点时,,,,,,拆开保温发明该液位计导淋阀内漏滴水,,,,,,岗位职员关闭该导淋阀时因阀门(DN20)额架断裂、内漏导致大宗工艺气倾轧,,,,,,且由于液位计液相阀邻近走漏点而难以靠近操作、气相阀确认阀门手轮保存滚键征象,,,,,,因工艺气直渗透漏导致现场泛起 CO、H2严重超标的隐患,,,,,,紧迫组织停两台气化炉举行泄压应急处置惩罚。。。。。
(二)故障基础缘故原由
1.直接缘故原由:41-LT-3浮筒液位计导淋阀(DN20)额架断裂、内漏导致大宗工艺气倾轧,,,,,,直渗透漏导致现场泛起CO、H2 严重超标的隐患,,,,,,紧迫组织停两台气化炉举行泄压应急处置惩罚。。。。。
2.间接缘故原由:磨练对现场导淋阀排查不到位。。。。。
3.治理缘故原由:工艺对根部阀的治理制度不完善。。。。。
四、整改步伐
1.替换浮筒液位计导淋阀及垫片;;;;;;
2.闻一知十使用2018年大修对现场浮筒导淋阀举行排查。。。。。
3.使用2018年大修工艺对根部阀举行磨练。。。。。
五、总结与启示
1.对与经常举行排凝、冲洗以及高压系统的导淋阀,,,,,,根部阀,,,,,,应按期举行检测,,,,,,检查是否保存隐患;;;;;;
2.仪表岗位职员作业时,,,,,,要提醒工艺岗位职员关注相关系统,,,,,,实时应对可能泛起的突发情形